调节阀备品配件国产化的研究与探讨

发布时间:2010-04-09  点击数:2916
    本文总结了实际工作中的经验教训,对引进调节阀备品配件的国产化这一工作,做了较详细地介绍。并抓住“测绘、试制、试用”这三个中心环节,着重对测绘、试制(材料代用与试用)做了阐述)。
    成套引进装置的备品配件立足于国内解决,是中央的一项重要决策。它不但可以节省大量外汇,而且可以帮助我们更好地消化吸收引进技术。在自动化仪表中,最早提出实现国产化的就是调节阀。早在1977年,当时的燃化部就对此作了具体安排。我厂从生产准备阶段开始,经过了10年左右的努力,基本上实现了调节阀备品配件的国产化。
    测绘、试制、试用是国产化工作中的三个中心环节。在这些环节进行中,我们遇到过不少技术问题,通常要经过多次反复,才得以较好地解决。现根据我们工作中的经验教训,着重介绍测绘和材料代用与试用问题,供从事国产化工作的同行们参考。
一、测绘
     备品配件立足于国内解决,首先要有加工制造的依据—图纸。因此,国产化工作的第一步就是对国外样品的测绘,以得到与国外制造厂图纸基本相符的测绘图纸。但要做到这一点并不是轻而易举的。特别我厂开始测绘的是“三厂备件”,均为用外汇买来的新零件。一方面领导不允许对它们作任何破坏,另一方面又都是单个零件,无相配零件对照。所以要对零件的材质、公称尺寸、配合公差、热处理、硬度、镀层等确定得很正确是有一定难度的。因此我厂经过了数次修改、补充才得到完善的测绘图纸。下面就测绘中常见的问题应如何确定谈些体会。
   1、材质的确定
     在我厂最初的调节阀零件测绘图纸上,材质定错的情况是不少的,如把416不锈钢定为316不锈钢、440C定为Cr5Mo等。究其原因,主要是测绘人员对调节阀不熟悉,又没有很好吃透有关外商的技术资料,故在确定材质时,既缺乏方法,又无确切的根据,存在较大的盲目性,不少零件的材质是估猜确定的。后来,随着对外商技术资料不断消化以及测绘实践经验的积累,我们总结出了一套确定零件材质的方法和步骤。现介绍如下:
    (1)先看零件标签或外商报价单、合同单上有无标明材质;
    (2)根据零件的部件号,查找有关说明书上零部件清单,一般可找到该零件的材质。我厂FISHER调节阀零件的材质,基本上均用此法确定。
    (3)若知道零件所用不锈钢的磁性特征,则可用磁铁加以区分。如我厂使用的FISHER笼式调节阀的阀笼,一般为17-4pH或316不锈钢,我们就用磁铁来区分,有磁性的为17-4pH,无磁性的即为316不锈钢。
    (4)可从工况条件(如介质腐蚀性、温度、压力、压差等)和相配零件的材料匹配规律来确定。如我厂使用的FISHER笼式调节阀中,316阀笼一般配316阀芯,而17-4pH阀笼一般配416阀芯,用于一般性介质的阀芯、阀座材料为416,而用于强腐蚀性介质的阀芯、阀座材料为316或316L。若掌握了这些规律,零件的材质就不难确定了。
    (5)若零件材质用以上方法均难以确定,那就只能作材质分析。材质分析是一件十分复杂的工作。一般要先作定性分析,然后再作定量分析。有时受分析仪器等条件有限,不一定能有满意的结果(特别是塑料、橡胶等有机材料)。另外费用昂贵,一般又要破坏零件,故不到非作不可的时候应尽量避免采用。
2、公称尺寸的确定
    国外零件的公称尺寸,仅根据实测尺寸来确定不一定能定准。我厂在开始测绘“三厂备件”时,就曾因为没有了解清楚国外制造厂采用何种计量单位,把意大利“辛皮隆”生产的155阀和联邦德国“伍德”生产的三台高压尿素角形阀的零件公称尺寸错定为英制。按此加工阀芯,“伍德”调节阀将放不进原来的阀帽,155阀将会因间隙过小在高温工作时卡死。后来,由于试车中排除故障时测到了配合件尺寸,同时查阅制造厂技术资料,才发现这两家外商采用的是公制。因此,在测绘国外零件时,首先要摸清该零件制造厂采用何种计量单位(如我厂引进美国FISHER调节阀即为英制),然后根据实测绘时用这样的方法确定公称尺寸就没有出过差错。
3、配合公差的确定
    测绘中确定零件的配合公差最为复杂,我厂曾走过不少弯路。开始测绘“三厂备件”时,参考国内阀门设计资料,对阀芯外径的配合公差一定为f9。后在图纸复审中,对一百多个阀芯外径进行复测发现,实测尺寸都在图纸上所标的最小极限尺寸附近,有的甚至小于最小极限尺寸很多;另外有的阀芯图纸上尺寸相同,但实测尺寸相差很大。
    如我厂124PV016和123HV032两个调节阀的阀芯外径,原图纸上当均为Φ205.58f9,但实测尺寸分别为Φ205.06和205.28,实测尺寸都小于最小极限尺寸,同时两者又相差了0.22mm。其原因是两阀的工作温度不同,阀芯所用材质不同,以致两阀芯外径在工作状态时的热膨胀量也不同。因此,调节阀零件图纸上的配合公差不能统一规定为一种,应随工作温度和配合零件的材质不同而作相应的变化,特别对阀芯、阀笼、导向套等受温度影响较大的相配零件更应如此。在测绘调节阀时,一定要熟悉调节阀的工况。具体测绘时,最好相配合的零件同时测绘,先测基准件,后测相配件。如对笼式阀门,应先测绘阀笼,后测绘阀芯。先根据基件的实测尺寸确定其公称尺寸和公差,后根据相配件的实测尺寸及与基准件之间的实际间隙或过盈,确定相配件的配合公差。在测绘取得经验后,就使单个零件的配合公差不难确定了。
     现以阀芯为例,可先根据制造厂设计资料或使用实践中的经验,确定阀芯与阀笼在工作温度下的某一间隙为基准,然后根据工作温度和阀芯、阀笼材料的经膨胀系数差异,计算出两零件在常温下的间隙,按这个间隙就可确定阀芯外径的配合公差。
4、技术要求的确定
     引进调节阀使用寿命较长的原因之一,就是对阀芯、阀座等内件普遍进行了表面硬化处理。但表面硬化处理有时从零件的外观上很难看出,故测绘时对此要特别注意,若有疏忽,将会影响零件乃至整个调节阀的使用寿命。一般零件的表面硬化处理等要求,可从制造厂的技术资料中查的,如FISHER生产的阀中,416不锈钢阀芯、17-4pH不锈钢阀笼进行沉淀硬化处理后,硬度在HaC40以上,316不锈钢阀笼内孔需电化处理,蒙乃尔合金垫片表面需镀银等。但如果对零件材质没有吃准,就不可能对零件的技术要求提得正确和安全。
    我厂在这方面曾走过弯路,如把应为416的错定为316,这样图纸上就没有热处理后硬度要求了。另外,对零件的堆焊部位和尺寸、镀层的厚度等,也应在图纸上有明确的表示,否则国内制造厂无法加工和检验。如我厂初期测绘图纸中,有些阀芯只提出了316堆焊司特立合金的要求,但没有明确堆焊的部位和尺寸;有些弹性密封圈只标17-4pH表面镀银,但没有明确硬度和镀银厚度。对这些技术要求数据,一般可根据零件的功能、材料性能、制造工艺等来加以确定,有时也需要对实物进行测试以取得第一手资料。
二、国产材料的代用与试用
    国内试制中遇到的最大困难是材料。因为有的国外材料国内没有(如尿素用材HVD1)或只有成分近似的材料如316不锈钢),所以在国产化工作中有一项很重要的工作,就是国产材料的代用与试用。我厂在这方面做了一些工作,现介绍如下。
1、高压尿素角阀阀芯材料试验
    法国型大化肥厂有三台高压尿素角阀,为联邦德国(“伍德”公司)产品,工艺条件分别如下表所列。
位号 220HV002 221HV015 221LV029
介质 尿素+碳酸(气) 吹出气 尿液(闪蒸)
P1(Pa)
△P(Pa)
温度(℃) 183 160 170
    从上表可看出这三台阀的工作条件都很苛刻(强腐蚀、中温、高压和高压差),对阀芯、阀座材料要求高(耐尿素腐蚀和耐磨蚀)。在进口阀中阀芯、阀座材料为HVD1,是比利时工厂生产的高强度尿素专用不锈钢(热处理后硬度可达Hb360~410),国内无此种材料。1978年8月,我厂在检修221LV029阀时,由于阀帽导向孔修理后它的内径变大,国外阀芯备件无法使用,必须用国内材料自己配制代用。在这种情况下,我们开始了这项试验。
    首先选用了国产A,不锈钢(C 17Ma13M.2N)自制阀芯,安装使用后情况良好。实际使用180天,只是阀芯表面光洁度降低,不加修理仍可使用。此外,我们又与合肥通用机械研究所合作,试制了锆(Zr2)和钛合金(Tr4)阀芯。钛合金阀芯于1979年11月试用,情况良好,结果与A4不锈钢阀芯相当。锆阀芯于1980年4月试用,使用两个月后取出,表面没有一点腐蚀痕迹,光洁如新。但由于Zr2硬度很低(HB120~200),在导向间隙较大情况下,阀芯导向部分严重偏磨,已无法使用。
    以上三种国产材料的阀芯通过现场试用对比,我们认为A4不锈钢是代替HVD1制作高压尿素角阀阀芯、阀座的较理想材料,这种材料热处理工艺简单,便于化肥厂自制,另外,由于A4不锈钢是一种双相不锈钢,以N元素代替N1元素,与奥氏体不锈钢316、316L等配合使用可防止咬死,这一性能优于HVD1。至于锆和钛合金,它们在耐尿素腐蚀方面是良好的,其中钛合金经离子氯化处理后亦能得到较高的表面硬度(Hrc20),但一般化肥厂难于自己处理,旦钛合合金价格较贵。而锆则价格昂贵、来源困难、硬度低、不耐磨、故不宜选用。
2、国产柔性石墨代替国外层压石墨制作垫片和填料
    FISHER的中低压调节阀中,介质温度在450℃F以上时,一般采用层压石墨垫片。层压石墨是一种新型密封材料,1979年以前国内还没有,只有几家单位单位在研制。我厂于1979年以前国内还没有,只有几家单位在研制。我厂于1979年与四川某电碳厂签订了试制协议,1980年2月,该厂提供了第一批试件。我们先在自制的法兰中作水压试验,压力达 无泄漏。接着就把装有试件的法兰装入现场中压蒸汽管网,经过近一个月的考核无泄漏。1980年3月,我们就将国产柔性石墨(又称膨胀石墨)垫片装入现场调节阀中试用,情况良好,性能达到国外同类产品水平。1980年4月,我们又把国产柔性石墨填料用于高温调节阀中,代替国外层压石墨填料和石墨石棉盘根,试用情况良好,解决了以往高温阀门填料容易泄漏的老大难问题。
3、国产6YC1代替司特立合金制作高压差调节阀阀芯试验
    FISHER的高压差调节阀中的微型(或微档型)阀芯为整体司特立合金精密铸造而成,但国内无铸造司特立合金材料(只有近似的焊条),故无法制作。后了解到重庆仪表材料研究所研制出一种6YC1新材料,耐腐蚀性和耐气蚀性良好。我们就于1981年请四川某厂用这种材料制作一高压调节阀阀芯,同年10月装入我厂155LV091阀中试用,该调节阀工艺介质为冷凝液,温度40℃,阀前压力 (表压),阀后压力0(表压),有气蚀。试用半年后检查,该阀芯无明显损坏痕迹,仍可使用。这证明6YC1性能与国外整体司特立合金相当。后来由于国内无厂家都继续提供这种配件(大多数厂因无6YC1材料来源),致使这种阀芯目前仍只能依赖进口。
    此外,我们还进行了其他国产材料的试用。金属材料方面有C 18NI12Mo 2 Ti代替316不锈钢、Cr17Ni2代替416不锈钢、9Cr18V代替440C不锈钢、C 18Ni12Mo2Ti堆焊钻基1号代表316堆焊司特立合金制作阀芯、阀座;非金属材料方面有国产石墨、橡胶和工程塑料的试用,如石墨活塞环、丁腈橡胶膜片、乙丙橡胶衬圈、氟橡胶和氯丁橡胶隔膜、填充聚四氟乙烯密封环等,试用证明,这些国产材料是可以代用的。
    有些国产零件的使用寿命不及进口零件,我们认为这不能简单地归罪于国产材料不行,而应分析原因、区别对待。产生这种情况,固然有些是国产材料与国外材料确实存在一定差距,这还有待于国内有关科研、制造、使用单位共同研究改进,但使用者材料选用不当也是一个重要原因。有的是材料用的不对,为在发烟硫酸的隔膜调节阀中,应该选用氟橡胶(或聚四乙烯)隔膜,但有时却用了氯丁橡胶隔膜,致使隔膜很快被腐蚀;有的是使用者对材料的品种、性能没有吃透,如石墨品种很多,有电化石墨、碳化石墨和浸渍石墨等,性能也不差万别,但有时使用者只知该零件是石墨做的,不问性能要求,何种牌号,随便找一块石墨就加工,寿命当然不会太长。因此,要提高警惕国产零件的使用寿命,一方面要提高国产材料性能和加工制造质量,另一方面也应提高使用者的技术素质。