低压降比调节阀的应用浅析

发布时间:2010-10-19  点击数:2541
    调节阀在低压降比的情况下输送流体,不但减少了流体在输送过程中的动力消耗,而且它自身也达到了节能的目的。下面介绍浙江大学新研制开发的低压降比调节阀在我厂运行情况。 
一、低压降比节能调节阀的特性 
    在自动调节系统中要求调节阀的特性不是调节阀的固有特性,而是调节阀的实际安装特性。调节阀的实际安装特性,又与调节阀的压降比△PR 有关。 
    调节阀与管道串联安装时的阻力分配如图1所示。

     △PR的定义为:
                   △PR=△Pv/△Ps=△Pv/(△Pv+△P
     式中:△PV —— 调节阀全开时压降
               △P—— 调节阀全开时的管路总压降
     理论证明:调节阀的安装特性F(h)、固有特性f(h)以及△PR之间有下述关系:
      
    从式中可知,△PR越小,F(h)偏离f(h)越严重,使调节阀的安装特性变差,调节性能变差,甚至不能满足要求。浙江大学成功地突破△PR和F(h)这一矛盾,精心设计出一种在低压降比运行,又具有良好安装特性的调节阀。
     同时可以证明:调节阀节流能耗△PvQ与△PR有下述关系:
△PVQ=△PR/(1-△PR)*△P∑Q 
    式中△PVQ—— 管路阻力能耗是定值 
    从式中可知,△PR越小,输送流体在调节阀上节流能耗越小。 
    按自控设计规定,△PR应大于0.5~0.6之间为好,至少也不能小于0.3,而采用低压降比调节阀,突破了△PR不能小于0.3的规定,使△PR 可在0.1以下。
二、低压降比调节阀在我厂的应用 
    浙江大学研制开发的两台低压降比调节阀,先后在我厂气体分离装置和催化裂化装置上安装运行,经过较长时间的生产考核,现以证明了低压降比调节阀的工作稳定可靠、性能良好、提高了控制品质、有较明显的节能效果。现将我厂应用的二台低压降比调节阀情况介绍如下: 
    1、催化装置 
    调节阀用于进吸收塔吸收油流量控制系统工艺控制流程如图2所示。
 
    1986年11月催化检修时,我们更换为低压降比调节阀,型号为ZMAN-S-64 K、Dg100,工作特性为线性,控制系统不变,调节质量有了明显提高,流量记录曲线振荡现象消失,波动幅度仅为±1%~±2%,满足了工艺自控要求,并且全年实现了停泵自压,吸收塔K106的塔压由6.8Kgf/cm2提高到7.1Kgf/cm2。稳定塔与吸收塔之间的压差降低0.3Kgf/cm2,实现了全年停泵自压输送吸收油,按泵自压三个月计算,年节电为38.6万度/年。根据工艺月报表统计数字表明,1986年汽油平均产出率为48.85%,1987年汽油平均产出率为49.68%,1987年和1986年同期相比汽油收率增加了0.83%,多增产汽油6千吨左右。 
    2、气体分离装置
     液态烃脱硫塔二异丙醇胺流量控制系统如图3所示。
 
    工艺过程:从催化剂装置和球罐来液态烃从底部进入脱硫塔K101,在塔内液态烃和溶剂对流接触除去液态烃中的硫,从塔顶得到合格的液态烃。为保证液态烃质量设置了二异丙醇胺流量单回路调节系统。原使用普通双座调节阀,存在着流量调节不及时、调节阀开度小时、流量难以控制,阀开度大时流量又提不上去,流量记录曲线波动大控制品质不太理想,仪表随着负荷变化经常整定调节器参数,但效果不明显,时有发生液态烃脱硫不合格现象。
    在1983年3月更换低压降比调节阀后控质质量有了明显提高,流量记录曲线也不发生振荡,液态烃脱硫合格率达100%。与此同时,还降低了二异丙醇的消耗量。如果生产周期每年按8000小时计算,原年耗电量为41.6万度/年,现年耗电量为13.8万度/年(按电机实耗功率52KW的1/3计算),每年累计可省电约273.8万度。