200MW汽轮机阀门特性曲线优化及效果分析

发布时间:2011-01-07  点击数:4066
    秦皇岛发电有限责任公司2号汽轮机组为哈尔滨汽轮机厂生产,型号C145ö/200-130/535/535,一次中间再热、抽气冷凝式汽轮发电机组,从投产至今经过数次设备更新改造,整个机组DCS系统为北京BHC公司HACS-5000M系统,DEH系统为上海新华公司DEH2ËA控制系统。为提高机组的经济性,利用2005年9月份机组大修时间,对汽轮机通流部分进行了全面改造,并取得了良好的节能增容效果。但在协调控制方式时,DEH负荷控制精度不高,存在负荷指令变化量与发电机功率的变化量不成比例,例如,涨同样的负荷,需要输出给DEH的负荷指令时大时小,造成负荷调节波动较大,单纯通过调节PID参数无法达到预期效果,致使协调调节品质差,机组不能长期可靠地在AGC方式下运行。经过多次负荷调节曲线分析,就是实发功率不能及时跟随负荷指令的变化而变化,根本原因在于DEH调节阀流量特性曲线和实际机组的阀门流量特性存在一定差别,需要通过试验对其进行整定,以达到最佳的调节效果。理论上讲,2号机组进行了通流部分改造,且DEH改造也有5年之久,为提高机组的经济运行也应进行一次阀门流量特性的测试。为此,汽轮机阀门特性曲线优化项目安排在2007年2号机组D级检修中进行。
一、DEH负荷控制原理
    DEH控制系统根据机组负荷要求,计算出与当时主汽参数相对应的流量值,经过高低负荷限制,输出到阀门管理程序,通过阀门管理程序换算成与之对应的阀门开度。单阀运行时,汽轮机总的流量信号平均加到各个高压调节门上;顺序阀控制时,流入汽轮机的蒸汽流量是各阀门流量的总和,它将按顺序依次加到GV1-GV4上,各阀门按顺序启闭,相邻的两个阀门在开启时有一定的重叠度。通常认为当阀门前后的压力比P2/P1=0.95~0.98时,阀门就算全开。重叠度的选取要经过方案比较,一般以前一阀门开至阀门前、后的压力比P2/P1=0.85~0.90时,后一阀就开始开启为合适,而阀门流量特性曲线就是流量与阀门开度转换的函数。
二、阀门流量特性曲线整定必要性
    阀门流量特性是指流经阀门的蒸汽流量与阀门开度的对应关系,是由机组结构及阀门结构决定的固有关系。它直接影响着调节系统的品质和机组运行的经济性。阀门流量特性曲线就是流量与阀门开度的函数曲线。在DEH中,如果流量曲线与实际机组阀门流量特性存在差异,则在阀门切换过程中负荷扰动就比较大,运行中负荷控制精度降低。相差较大时,则会导致更多问题。如单多阀切换过程中机组负荷扰动大,运行中轴承温度升高、轴振动增大,汽轮机主要运行参数出现异常变化,直接影响到机组的安全运行。
    新机组阀门的流量特性曲线,由汽轮机设计中通过理论计算获得。但实际中由于阀门安装、LVDT安装误差、调试误差、机组阀门杆热胀冷缩,以及阀门长期运行后阀头ö阀座型线改变,机组通流改造等原因,会影响阀门流量特性曲线,因此阀门流量特性曲线通常借助试验来进一步整定。
    经试验整定后,使阀门流量曲线与实际机组阀门流量特性相符,达到以下效果:
    (1)单多阀切换进行更平稳,负荷扰动较小,通常小于5MW。
    (2)减小切换及负荷增减过程中对汽轮机重要参数的影响,保证机组安全稳定地运行,机组负荷、主汽温度、主蒸汽压力等参数更为稳定。
    (3)在切换及负荷变化过程中,汽流变化平缓,瓦温、振动能够得到一定的改善,不会出现较大变化,保证机组安全稳定地运行。
    (4)可以方便修改阀门的开启顺序,进一步改善和提高机组运行效率。
三、流量特性曲线的整定
    2007年5月,在2号机组大修期间,进行了阀门流量特性试验,通过试验数据修改了原阀门流量特性曲线。试验方案如下:
    1、试验目的
    (1)测取单阀方式下,高压调门行程h和流量(调节级压力)特性。
    (2)测取顺序阀方式下,阀门重叠度为零时,高压调门行程h和流量(调节级压力)特性。
    (3)根据以上测取的阀门行程流量特性,优化阀门管理,提高经济效益。
    2、试验条件
    (1)机组负荷在额定参数阀门全开的负荷到45%左右的负荷范围之间变化。
    (2)主要测点变送器/测量通道校验合格,包括:阀门指令(REFDMD)、流量指令(FDEM)、阀位开度(GV1-GV4SP0)、调节级压力(IMP)、主汽压力(TP)、实际负荷(MW)。
    (3)DEH-VCC卡静态联调合格。
    (4)试验程序、调试安装符合试验要求(能去除阀门重叠度)。
    (5)历史数据站工作正常,完成对主汽压力、调节级压力、给定值、流量指令、阀位指令、功率等参数的采集。
    3、试验步骤
    (1)试验过程中撤除AGC、CCS遥控方式。
    (2)组态修改:在单阀工况,修改DEH组态;关闭组态中P52页B25模块,并强置输出为T,原阀门流量特性曲线自动变为无重叠度曲线。
    (3)DEH在阀位控制方式下(MW、IMP回路切除),由操作员改变阀位指令目标值达到各试验工况的变化。
    (4)锅炉在整个试验过程中须维持一个恒定的主蒸汽压力,这个压力就是试验开始时阀门全开且负荷不超发的主汽压力。
    (5)DEH逐点给定阀位,炉控调整汽压稳定后,DEH采集数据。
    (6)试验顺序:阀门全开→单阀降程试验→(阀门全开后)阀切换→顺序阀降程试验→阀门全开→DEH恢复。从阀门全开工况开始到最低点,而后全开后阀切换,由全开工况再到最低点,再次全开后切回单阀。
    (7)恢复试验前DEH组态。
    (8)根据试验数据计算出阀门的实际流量特性曲线参数。
    (9)根据计算出的参数修改DEH组态:修改前,将DEH切到硬手操状态,对DEH进行在线修改,同时做好系统备份;修改完毕后,恢复DEH自动状态,再进行单顺序阀切换试验。
    4、热工逻辑修改
    根据计算出阀门的实际流量特性曲线参数,对DEH相关逻辑参数修改如下:
    (1)修改单阀函数
    DEH控制系统11DPU组态中page53的F(x)模块39、40、41、42,同时page53的F(x)模块82、83、84、85,取如下函数
    F(X):0,0;2.627,15.631;45.392,38.205;55.599,42.609;70.925,48.383;79.492,53.498;
86.195,59.038;91.296,65.869;94.746,73.43;100,100。
    DEH控制系统11DPU组态中page45的F(x)跟踪模块9、10、11、12,取上述函数的反函数如下:
    F(X):0,0;15.631,2.627;38.205,45.392;42.609,55.599;48.383,70.925;53.498,79.492;
59.038,86.195;65.869,91.296;73.43,94.746;100,100。
    (2)修改修正函数
    DEH控制系统11DPU组态中page27的F(x)模块83,取如下函数:
    F(X):0,0;76.121,76.121;78.774,81.136;81.427,87.164;84.081,94.057;86.734,101.665;89.387,109.84;92.04,118.597;94.694,128.736;97.347,140.075;100,152.242。
    DEH控制系统11DPU组态中page45的F(x)模块28,取如下函数:
    F(X):0,0;76.121,76.121;81.136,78.774;87.164,81.427;94.057,84.081;101.665,86.734;109.84,89.387;118.597,92.04;128.736,94.694;140.075,97.347;152.242,100。
    (3)修改DEH控制系统11DPU组态中常数page45的VLVPT1=0.6568
    (4)修改DEH控制系统11DPU组态中常数page52的阀组特性
    page52的MUL模块2:K1=1.3137,C1=0.0
    page52的MUL模块3:K1=1.3137,C1=0.0
    page52的MUL模块4:K1=2.6274,C1=-200.0
    page52的MUL模块5:K1=2.6274,C1=-300.0
    (5)修改page52的重叠度函数
    page52的F(x)模块19:0,0;94.746,94。746;125.0,100;
    page52的F(x)模块20:0,0;94.746,94.746;125.0,100;page52的F(x)模块21:-200.0,0;-10.507,0;50.00,50.00;94.746,94.746;125.0,100;page52的F(x)模块22:-300.0,0;-5.254,0;25.0,25.0;100,100。
四、阀门特性曲线优化前后对比
    通过新华公司组态软件绘制了修正前后的流量特性曲线(图1、图2),从图中可以看出,单阀曲线和顺阀曲线都发生了一定的变化,在相同的负荷指令下,单阀控制方式时阀门开度较整定前小2%~3%,顺阀控制方式时GV1、GV2开度相对增大且曲线变得平缓些,GV3、GV4的开度变化较大,且重叠度变小了。在协调控制方面,经过机组运行后的自动调试,DEH的实际负荷响应较以前明显提高,达到了协调控制的要求,得到炉控班组的肯定。2号机组检修后已经过去100多天,反应机组协调品质较以前有明显改善。

五、结论
    2号机组的阀门流量特性曲线优化是成功的,它解决了影响协调控制方面存在的问题,不仅提高了机组的稳定运行,也提高了机组的经济运行,同时为其它机组解决同样的问题提供了实践依据。