2001年底,马钢9号高炉(350m
3)在大修后采用PW紧凑型串罐式无料钟炉顶,于2002年1月31日竣工投产。9号高炉炉顶设备组装高度为11382mm,设计炉顶压力0.15MPa炉喉直径4300mm,布料溜槽长度2000mm,料锤有效容积为12.8m
3,下料闸为倍开式料流
调节阀(简称
节流阀),规格为DN650mm。
控制节流阀开度的大小,可以按要求把不同炉料以一定的圈数布到炉内,这是无料钟炉顶布料控制的一个重要内容。无料钟炉顶设备供货商提供了节流阀的相关技术参数,如球团矿、烧结矿、焦炭的物料流量Q与节流阀开口面积,与节流阀开度γ、γ与活塞行程的关系曲线。但这些关系曲线不是马钢原料条件下取得的,不能用来指导9号高炉的生产。为取得马钢原料条件下的关系曲线,满足高炉生产需求,必须自行测得这些关系曲线。
1、测试方案设计
高炉采用不带风装开炉料至规定料线,装料时打开炉顶溜槽检修门以便测定。节流阀的最小开度应保证满足工艺对最小料流量的要求,并且料流畅通,不卡料;节流阀的最大开度应保证满足工艺对最大料流量的要求,且不超出设备能力。
9号高炉开炉料批重:矿批为6000kg/批,焦批为3000kg/批,相应矿体积为3.1m
3/批,焦体积为6.59m
3/批。一般中型高炉布料圈数在3圈以上,就能达到均匀布料的目的,测试时布料圈数定为3圈,布料时间24s(布料溜槽旋转1圈需7.69s,按8s计算),则矿流量、焦流量分别为0.13m
3/s、0.27m
3/s,节流阀最大开度γ
max=41°。根据供货商提供的A与γ的关系曲线,可以确定出γ
C的测定范围在21°~41°,γ
0的测定范围在18°~38°。
考虑到马钢原料条件的稳定性,将测试重点由炉料的体积流量Q(单位为m
3/s)转换成质量流量q(单位为kg/s)。
开炉装料前,将用于测定节流阀开度的料分组编号,设定好批重、挡位、开度、布料圈数,实测落料时间,以便测出q
v找到q与γ的关系。
2、测试结果分析
当节流阀开度γ为39°时,测得液压缸活塞行程为143mm。在实测过程中受现场条件限制,为确保高炉开炉后炉况顺行,γ小于30°的装料(矿)试验未延续。
(1)γ与S的关系。根据测量数据得出,节流阀活塞行程S与节流阀开度γ呈线性关系(如图1所示),与供货商提供的关系一致。这说明供货商提供的γ与S关系是可靠的,由此推断,供货商提供的A与γ关系曲线也是值得信赖的,生产中可以运用。
(2)qc与γ的关系。从测量数据中整理出的一些有代表性的qc与γ数据见表1,根据表1中数据得到的关系曲线及回归方程如图2所示。
从图2可看出,焦炭流量qc随节流阀开度γ的增大而增加,γ达到一定值以后,焦炭流量随γ增大而急剧增大,可见,在实际生产中γ不能选得过大,否则易造成布料圈数太少,炉料发生偏析。
表1 焦炭流量与节流阀开度的关系
段号 |
罐号 |
目测面数 |
布料时间s |
质量t |
开度(°) |
流量kg/s |
3 |
23 |
7.5 |
64.15 |
3.154 |
26 |
49 |
3 |
22 |
7.5 |
60.37 |
3.162 |
27 |
52 |
3 |
21 |
7.0 |
59.37 |
3.159 |
28 |
53 |
2 |
20 |
6.5 |
56.06 |
3.179 |
29 |
57 |
3 |
30 |
5.0 |
43.25 |
3.159 |
30 |
73 |
4 |
33 |
5.0 |
43.65 |
3.187 |
30 |
73 |
2 |
18 |
5.0 |
36.69 |
3.141 |
31 |
86 |
2 |
17 |
5.0 |
34.72 |
3.168 |
32 |
91 |
5 |
45 |
3.5 |
39.12 |
3.148 |
32 |
80 |
5 |
47 |
4.5 |
34.62 |
3.123 |
32 |
90 |
5 |
49 |
4.5 |
35.97 |
3.115 |
32 |
87 |
4 |
42 |
4.0 |
30.66 |
3.130 |
33 |
102 |
3 |
24 |
2.0 |
22.32 |
3.189 |
35 |
143 |
3 |
25 |
1.5 |
13.31 |
3.275 |
28 |
246 |
(3)烧结矿q
0与γ的关系。从测量数据中整理出的一些有代表性的q
0与γ数据见表2,根据表2中数据得到的关系曲线及回归方程如图3所示。从图3可看出,烧结矿流量q
0与γ呈递增关系。
表2 烧结矿流量与节流阀开度的关系
段号 |
罐号 |
目测面数 |
布料时间s |
质量t |
开度(°) |
流量kg/s |
3 |
32 |
2.5 |
21.31 |
6.004 |
30 |
282 |
4 |
38 |
2.0 |
19.00 |
5.962 |
30 |
314 |
4 |
44 |
2.5 |
19.50 |
8.365 |
32 |
429 |
5 |
46 |
2.5 |
12.78 |
5.634 |
32 |
441 |
5 |
48 |
1.5 |
12.44 |
6.045 |
32 |
486 |
4 |
41 |
1.5 |
14.50 |
6.010 |
33 |
414 |
4 |
35 |
2.0 |
14.31 |
6.006 |
35 |
420 |
3、在生产实践中的应用效果
9号高炉点火开炉后,节流阀开度γ的测试结果对生产具有指导意义,结合料流轨迹测试结果,开炉后采用了O543221C432122的装料制度。对于15t矿、3.5t焦,根据测定结果在实际生产中矿的布料圈数为4~5圈,相应矿流量为266kg/s;焦的布料圈数为4~5圈,相应焦流量为95kg/s,节流阀开度分别为γ
0=27°~28°,γ
c=32°。鉴于上述结果,在高炉操作参数选择上,节流阀开度γ
0设定在28°,γ
c设定在32°。高炉开炉后,炉况顺行状况良好,2002年4月高炉利用系数突破3.0,2003年元月达到3.569,煤比达到163kg/t,入炉焦比371kg/t。