实例分析高温阀门密封面的堆焊修复技术与经济效益

发布时间:2011-03-02  点击数:2765
    在化工企业中,调节阀被广泛应用于生产工艺的过程控制中。我公司15万吨/年合成氛生产的关键设备φ3.6M煤气发生炉上的高温煤锁阀门,位于在造气工艺生产中为煤气发生炉定时装入焦炭的入口,当阀门锁紧后能保证炉内产出的煤气基本无泄漏。因此,密封面质量的好坏直接影响着阀门的使用寿命。在生产使用过程中,由于密封面受到磨损、振动等经常发生开裂破坏引起阀门泄漏事故造成停车,严重影响化工生产的长期稳定运行,而且加重了我厂的空气污染。
    为了保证合成氨生产的稳定运行、提高经济效益,本文从分析造成密封面破坏的原因入手,制定了有效合理的堆焊修复工艺,从而提高了阀门的质量、延长了阀门的使用寿命,取得显著的经济效益。
一、高温阀门密封面破坏的原因
    1、堆焊层脆性大
    经分析,阀门密封面堆焊材料合金系统为Cr-Ni-Si型,堆焊焊条D557,堆焊层组织为奥氏体。由于含硅盆较多,会引起固溶体塑性、韧性大大降低。同时,将在晶界析出脆性的硅化物,使堆焊层强烈脆化,在物料装炉时的冲击作用下开裂,严重时呈块状剥落。
    2、堆焊层摩挤磨损
    煤锁阀门在煤炭装炉时,密封口易粘着煤粒、沙子等,因此,阀门密封面承受磨料磨损。另外,该阀门密封面装煤后锁紧时,表面一般不进行润滑,金属一金属间相对移动时,由于加工时存在尺寸误差和精度误差,两密封面凹凸不平,在摩擦过程中引起表面金属变形、局部高温焊合而撕裂或转移到另一面,从而产生粘着磨损,使表面破坏。因此,阀门密封面承受金属间的摩擦磨损。
    3、热疲劳
    阀门工作环境恶劣,工作温度最高达到600℃。在开、停车过程中,承受反复的加热和冷却作用,使金属产生裂纹,发生热疲劳。
二、堆焊方法选择
    煤气发生炉高温阀门堆焊层由于采用D557焊条电弧焊方法堆焊,堆焊层脆性大,在磨损、冲击、高温热疲劳作用下,极易造成密封面损坏。同时,D557焊条电弧焊劳动强度较大,劳动条件恶劣,制造成本高,制成品使用寿命短,因此,重新选择合适的堆焊方法是修复阀门的关键。
    近年来,我国在高温阀门堆焊方法上开始选用Cr-Mn-Mo合金系统,采用不锈钢焊丝和碱性烧结焊剂等焊接材料,堆焊金属为铁素体+少量马氏体双相不锈钢组织。这种堆焊工艺代表着高温阀门密封面堆焊的方向,它具有阀门制造成本低,制造难度小,焊接性能好,使用寿命较长等优点。
    从阀门堆焊工艺方法分析,目前用于各类阀门密封面的堆焊工艺方法主要有:手工堆焊、埋弧堆焊、自动堆焊、非熔化极氨弧焊、粉末等离子堆焊、氧-乙炔堆焊等。其中埋弧自动焊具有较高的熔效率和一定的堆焊厚度,其稀释度高的缺点可以通过多层堆焊加以解决。根据国内现有堆焊设备、密封面焊材等现有条件,选择使用埋弧焊方法进行高温阀门的密封面修复是可行的。
    针对煤气发生炉煤锁阀门工作温度高、使用颇繁、接触介质复杂等工况条件,为了得到高性能的阀门密封面,选用药芯焊丝埋弧焊工艺。目前国外都是采用埋弧自动焊翻造阀门密封面,而且采用药芯焊丝、烧结焊剂的组合,更容易达到阀门密封面的技术要求。
三、修复工艺
    1、堆焊面预处理
    ①采用车削加工方法,车掉堆焊层及周围微裂纹。
    ②用MT无损探伤方法,检查车削后的阀口,确认无裂纹。
    ③清理焊接区油污、铁锈及其它杂物。
    ④阀门本体焊前必须进行预热,预热温度≥1500℃,采用热电偶MAN度。
    2、堆焊
     A、堆焊工作层
    选用牌号为TZY-95,φ3药芯埋弧焊丝,碱性烧结焊剂HJ1#新型焊接材料,MZ-1-1000埋弧焊机,采用直流反接方法堆焊工作层,尽里采用平焊位置,且保证3mm~5mm加工余量。
     B、堆焊工艺参数
    焊接电流:I=240A~260A;
    电弧电压:U=26V~28V;
    送丝速度:v=17m/h;
    最大线能量;Emax=1.5kJ/mm。
    3、质保措施
    ①做好焊前准备工作,保证焊接设备能正常运转,按照焊接参数操作。
    ②焊前焊剂应在300℃±500℃供干2h,焊丝表面上不得有油漆、油污等污物。
    ③堆焊过程应连续,中间不得停顿,堆焊层温度控制在100℃-150℃。
    ④焊接时,采用多层、多道焊接技术,堆焊层为3层~4层。
    ⑤焊接中要及时清理焊接熔渣。
    ⑥进行焊后热处理。由于堆焊层堆焊完毕后,焊层硬度高,留有焊接残余应力,因此堆焊完毕要进行300℃×2h的后热处理。焊后热处理温度应保证580℃±20℃,并保温2h,消除堆焊过程中产生的应力,均匀和调整堆焊层合金组织,并调整堆焊层硬度达到MB314~HB320。堆焊层金相组织为马氏体+铁素体。
    4、切削加工
    阀门外观检查应无明显的咬肉、夹渣,按图纸技术要求切削加工密封口。
    5、探伤检查
    用磁粉或着色探伤方法检查堆焊层,应无裂纹、气孔等焊接缺陷。经检验、验收合格后交付使用。
四、结论
    实践证明:采用了上述修复工艺修复的阀门质量可靠、密封效果好、使用寿命大大延长,而且修复费用较低。每一个阀门密封面的修复费用为11000元,而采购一台新阀门需花费80000元。我公司造气车间共有此类阀门8台,这些阀门每年平均有4台因无法修复而更新,采用此法后每年可节约采购阀门的资金约27.6万元。
    在取得一定经济效益的同时,应用此法还将原来报废的阀门变为阀体,可多次修复使用,降低了吨钢产量备件消耗,相应地减少了备件库存,从而减少了备件资金占用。同时,由于修复后的阀门密封效果好,减少了开停车次数,有效控制了生产中的跑、冒、滴、漏现象,减轻了空气污染,降低了合成氨生产的成本,为企业的节能降耗做出了贡献,其直接与间接的经济效益均十分可观。

   参考资料
   周振丰,张文铱,焊接冶金与金属焊接性[M].北京,机械工业出版社,1987.