浅议三偏心蝶阀在低压汽轮机上的应用

发布时间:2011-05-16  点击数:2604

    杨树浦发电厂0号低压汽轮机是利用供热蒸汽母管的蒸汽来发电,目的是减少供热蒸汽量的富余。0号机容量为30Mw ,蒸汽参数为1.45MPa、315℃。经汽机制造商(北京汽轮电机有限责任公司)推荐,决定采用德国ADAMS MAK三偏心蝶阀。在启动过程中,主汽阀和调节阀多次出现故障,甚至1号调节阀密封面和阀板出现不同程度的损坏,曾一度令人怀疑三偏心蝶阀在低压机组上的适用性。

一、三偏心蝶阀的结构和特性

    三偏心是指阀板转轴与密封面中心偏心、阀板转轴与调节阀中心线偏心、阀座的斜锥中心线与阀门中心线偏心。由于三偏心蝶阀特殊结构的设计,蝶阀刚开启时,阀板与密封面平移脱开,不发生卡涩现象。

    三偏心蝶阀具有如下主要特性:

    (1)密封性能好:其密封是通过阀座上密封圈与阀板间的挤压实现的,关闭扭矩越大,密封等级越高,甚至可以达到“零泄漏”。
    (2)调节性能好:9O°旋转蝶阀可被用作调节流量和控制启闭。
    (3)减少了摩擦:减少了阀座与阀板之间在开关过程中的摩擦,使用寿命延长,开启力矩小。
    (4)体积小:由于结构上的原因,蝶阀比同口径其它阀门的尺寸小得多,便于安装维修,以及在设计中对管线的布置及支架的要求大大降低。
    (5)高流通量:在相同流通条件下,蝶阀具有高流通量。例如:DN150蝶阀的最大流量系数Kp约为2336,而同尺寸截止阀的Kv仅为341。
    (6)行程短:蝶阀在启闭时,阀轴只作9O°旋转,其行程比闸阀或者截止阀启闭时短,而且不会像直线运动的阀杆填料翻出,阀轴处的泄漏极小。

二、三偏心蝶阀在汽机上的适用性

    0号机蒸汽参数较低,容积流量大,选用4个德国ADAMS MAK三偏心蝶阀分别用作主汽阀和调节阀,所选用的MAK蝶阀参数为DN350,PN25,PS14.5。蝶阀在系统中的布置如图1所示。

    主汽阀要求严密性高、关闭速度快,调节阀除了上述要求外,还必须有良好的调节性能,即有良好的流量特性,能控制转速和调节负荷。

    MAK蝶阀除了具有上述特性外,并经0号机运行,证明主汽阀和调节阀均能满足各自的要求。在试运行前所做的快速关闭试验,主汽阀和调节阀关闭时间如图1所示。

表1 主汽阀和调节阀关闭时间  S

脱扣方式 阀门 总关闭时间 延迟时间
电动脱扣 1号主汽阀 0.81 0.24
2号主汽阀 0.89 0.30
1号主汽阀 0.95 0.24
2号主汽阀 1.12 0.26
手动脱扣 1号主汽阀 0.86 0.31
2号主汽阀 0.93 0.37
1号主汽阀 0.94 0.22
2号主汽阀 1.07 0.19

    如表1所示,主汽阀已到达了快速关闭时间的要求(规程要求小于1s);蝶阀在管路中正向安装,阀前的汽压有利于防止蒸汽的泄露,在做严密性试验时,盘车未脱扣。在72h+24h试运行与以后的商业运行中发现,调节阀能同时开启冲转,尽管蝶阀的流量特性不如球阀,但与电液调节配合使用,能很好地控制、稳定转速和调节负荷。例如:蚌埠发电厂曾在30MW机组上采用个Ф400mm的双座调节阀,但严密性差,关闭阀门后转速仍在1000r/min以上;如选用大机组主汽阀和调节阀所采用的型号,需定做,其价格比较高,约为目前所采用蝶阀的3倍。文献[1,3]表明,三偏心蝶阀可以取代通常所用的球阀、截止阀、闸阀和旋塞,可用作低压机组的主汽阀和调节阀。

    ADAMS MAK蝶阀的密封圈采用可拆卸式的石墨层/不锈钢片组合特殊结构,使得密封面在阀门关闭方向具有一定的浮动性(有自密封特性)。蝶阀在使用过程中,密封面如被磨损,不用停机检修、处理或更换密封面,只需向关闭方向改变关闭阀位,可确保阀板与阀座间的最佳密封形位。

    综上所述,三偏心蝶阀适合于用作低压汽轮机的主汽阀和调节阀。

三、出现的问题和解决措施

    0号机启动后,发现主汽阀关闭时间超标,阀前的汽压情况下频繁出现主汽阀、调节阀打不开,如此反复,影响了正常启动时间,处于停滞状态,造成经济上的损失。

    将1号调节阀拆下解体检查时,发现密封环的不锈钢齿片有两处长为70~80mm及20~30mm的翻边损伤倒伏,并且阀板密封面对应位置上发现了被齿片拉伤的丝纹,致使1号调节阀泄漏、严密性降低。

    蝶阀出现问题后,对4个蝶阀、执行机构和控制系统进行全面检查,排除了蝶阀因设计和制造上缺陷造成故障的可能。现场仪表显示表明,DEH 系统没有问题,油动机根据CRT 操作发出的指令能正确动作,因而,将解决问题的焦点集中在执行机构本身及与蝶阀的匹配上。

    1、调节阀执行机构工作原理

    调节阀的启闭是由油动机和弹簧式执行机构的相互配合实现的,执行机构如图2所示。图2为调节阀关闭时执行机构的状态,调节阀用销键安装在齿轮中间,齿条与油动机上部调节螺母间有1mm间隙。调节阀被开启时,油动机向上运动,同时弹簧被压缩;调节阀关闭时,油动机迅速向下脱离,蓄能后的弹簧伸长,在齿条、齿轮的传动下实现调节阀关闭。三偏心蝶阀是由扭矩实现密封,在调节阀关闭时弹簧预压缩109mm,目的是保证有效的密封;蝶阀完全打开,油动机向上的行程为141mm。

    解体执行机构发现:

    (1)弹簧细长,挠度大,与筒壁存在摩擦,加上传动部件间的摩擦,导致齿条不跟踪油动机。
    (2)执行机构上无任何限位和缓冲装置,齿条与油动机调节螺母存在间隙。

    这2条原因最终引起调节阀的过关,增加了蝶阀的开启力。当阀前存在汽压时,进一步提高蝶阀的开启力,从而出现调节阀打不开的现象。

    在调试过程中,试图增加执行机构的开启力,将齿条与油动机采用硬连接,但由于调节阀的过关,阀板脱离密封面时将不锈钢片拉坏,阀板相应位置出现损伤。

    2、机组短期运行措施

    为降低经济上的损失,确保机组及时运行,采取如下机组短期运行措施:

    (1)将调节阀阀板和密封面损坏处磨平。
    (2)将弹簧预压缩量减至50mm,目的在于确保调节阀严密性下, 降低调节阀关闭时的总冲击力。
    (3)上调油动机调节螺母,调节螺母与齿条间采用硬连接,保证调节阀关闭时齿条与油动机的跟踪,对调节阀的关闭有限位作用,而且关闭时的大部分冲击力由油动机分担,起到缓冲的作用,以降低阀板对密封面的冲击,防止调节阀的过关。

    从目前的机组运行情况来看,找准了问题的关键,所采取的措施是正确的。最终解决调节阀问题的方案是重新设计调节阀的执行机构,该执行机构配有行程限位和缓冲装置,此方案的工作正在进行中。

    3、主汽阀执行机构工作原理

    主汽阀执行机构采用的是意大利Servovalve公司生产的ROXM型弹簧液压式执行机构,结构和液压系统示意图如图3所示,由2个电磁阀的开关实现主汽阀的打开和关闭。

    ROXM执行机构液压缸尾部的T型块起缓冲作用,防止密封面受阀板的冲击,但T型块太长导致快关时间超标,达2S,不能满足规程要求。根据关闭时间和T型块的长度,已经按比例缩短并加工-T型块,满足规程所要求的关闭时间。

    0号机主油泵最高设计油压为1.15MPa,BOXM型执行机构所要求的油压为1.2~1.5MPa。当主汽阀前有汽压时,增加阀板与密封面间的开启摩擦力,进一步提高主汽阀打开的扭矩,会出现主汽阀打不开。目前,0号机运行时采取先打开主汽阀,再将旁通门打开,进行暖管,暖管结束,先后打开电动主汽阀和调节阀,进行冲转。为提高控制油油压,北汽电公司将重新设计主油泵和选择更高压力的油泵,以满足主汽门执行机构对油压的需要。

    从表象上看,0号机主汽阀和调节阀出现的问题是与阀的执行机构的匹配有关,实际上是3个单位间的接口问题没有很好处理。主汽阀和其执行机构、调节阀及弹簧执行机构由ADAMS北京代表处提供,油动机则由北汽电公司提供,ADAMS北京代表处对油动机的特殊性能(包括行程限位和缓冲要求)没有交底,不只是简单的开和关,最终导致油动机和弹簧执行机构之间的配合出现问题。

四、结论

    (1)三偏心蝶阀可用作低压汽机的主汽阀和调节阀,经实践证明有良好的技术性能和使用性能,其价格相对较低,具有较高的性能价格比。
    (2)引进三偏心蝶阀时,需要及时掌握和了解其性能,以利于对供应商在履行合同时采取有效的监督,也有利于以后的运行、维护和检修。
    (3)由于三偏心蝶阀结构和扭矩密封的特殊性,要求与之配套的执行机构必须配有行程限位和缓冲装置,以防止蝶阀的过关和损坏,且在蝶阀关闭后要保持合适的扭矩和良好的密封性能。