实战分析三例调节阀故障维修

发布时间:2010-04-13  点击数:3719
    调节阀是石油、化工企业广泛使用的执行机构,其常见故障的维修已有文章介绍,在此我将提供工作中遇到的三例特殊故障的检修心得,仅供同行参考并指正。
1、案例一
    故障现象:一台反作用气开式气动薄膜调节阀工作行程小,即开不足。经检查,调节阀定位器工作正常,疑是调节阀压缩弹簧有问题。
    处理过程:把气源端并接压力表后直接接在调节阀上,缓慢打开气源阀门,当输入压力达到额定值1.5倍时,只听“嘭”的一声,调节阀阀杆全行程上移,泄气后恢复零位,又反复一次,未见异常。接上阀门定位器,调节阀工作恢复正常。
    结论:薄膜压缩弹簧弹性问题,增加外力作用后弹性恢复正常。
2、案例二
    故障现象:一台调节阀能全行程工作,但阀门关不死。调节阀杆位移仍不行,疑是阀芯磨损或有异物。
    处理过程:检修发现阀杆与膜头连接销子断裂,导致连接螺纹被磨平,阀杆与膜头处于非正常连接状态。由于生产急需使用,又无配件,即作应急处理,将阀杆原螺纹处堆焊后再车出螺纹,另在阀杆上打孔,用Φ3.2不锈钢焊条作销子,连接后调试正常。
    结论:特殊情况多想办法,总能解决问题。
3、案例三
    故障现象:一台蒸汽调节阀据反映控制时好时坏,有时阀门关不死,无法调节。经查仪表一切正常,疑是工艺参数发生变化所至。经查询得知,由于工艺变动,蒸汽总管压力提高,则调节阀阀前、阀后压差变大,泄漏量相应增大。当正常生产时,阀门仍能调节,但当减产量生产时,蒸汽泄漏量已达到生产所需的加热量,温度已超过给定值,则表现为阀门关不死。
    处理过程:将调节阀前后截止阀适当关小,则调节恢复正常。
    结论:仪表维修一定要了解工艺,有时一些问题的出现并不是仪表本身的原因产生的。